京唐公司煉鐵部多措并舉提升設備運行水平
京唐公司煉鐵作業部設備系統堅持以問題為導向,通過強化管理,技術攻關,降低了成本費用,穩定了設備運行狀態,為大高爐穩定運行提供了堅實保障。
專業融合,協調聯動。煉鐵部設備工程室針對管理區域廣、專業人員少的情況,大膽創新,對崗位設置進行了優化,將電氣專業和自動化專業崗位合并管理,共同管理現場電氣、自動化設備,并建立了兩個專業相互融合,協調聯動機制。通過開展專業知識培訓,電氣、自動化專業研討會,共同參與現場故障分析等措施,拓寬了技術人員的跨專業知識,形成了設備控制和傳動專業知識一體化,提高了專業技術人員分析現場故障的能力和故障處理能力。
軟啟動改造,穩產降成本。高爐沖渣系統運渣皮帶是沖渣系統的重要設備,一旦發生故障,水渣便無法運走,進而影響高爐正常生產。過去經常由于沖渣皮帶軟啟動器故障,造成高爐堵鐵口、爐內憋風的情況。針對這一問題,煉鐵部設備工程室電氣自動化小組成員深入研究,綜合分析,在軟啟動回路增加旁路接觸器、E3智能點機控制單元,這樣一來,在皮帶啟動、運行到一定速度后,就會切換到旁路接觸器回路的控制流程。此次改造,杜絕了軟啟動故障造成沖渣皮帶停機的情況,年降低維護和備件費用16萬元。
單路變雙路,運行更可靠。煉鐵自動化控制系統的24伏電源全部采用單一的供電線路,生產過程中一旦發生故障,就會使自動化控制系統斷電,導致設備停止運行,高爐被迫減風,甚至停風。針對這一情況,煉鐵部設備工程室結合現場實際,對供電電源進行了改造。通過采用兩臺24伏直流穩壓電源同步運行構建冗余電源等措施,實現了雙路24伏直流穩壓電源供電和應急互備功能,杜絕了因單路24伏直流穩壓電源損壞,造成自動化控制系統斷電的情況,減少了備件消耗,年降低備件費用4.6萬元。
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