本鋼板材公司節能增效顯現階段性成果
本鋼板材公司依靠技術創新、管理創新“雙輪”驅動,在以節能降耗為主打的節能增效工作中,在燃料比、負能煉鋼、熱裝熱送、物料消耗等多方面顯現出階段性成果,不僅降低了成本、節約了能源,還增強了企業市場競爭力,取得了經濟效益與社會效益雙豐收。
近年來,國內外鋼鐵市場形勢嚴峻,鋼鐵企業生存在微利、虧損的邊緣,而降低企業內部消耗成為企業實現生存和發展的重要途徑之一。本鋼集團深挖內部潛力,轉變觀念,從降本增效上尋求突破口,通過技術創新、管理創新“雙輪”驅動降低消耗。
板材公司在去年成功降低結算焦比后,繼續向降低燃料比、結算焦比進攻。今年,板材煉鐵廠樹立經濟冶煉的新理念,在穩定高爐順行基礎上,通過技術創新,改變以往中心加焦的布料矩陣方式。板材焦化廠、礦業公司、各能源介質單位等通過提高焦炭、球團、燒結等原燃料質量,穩定能源介質供應,使燃料比、焦比明顯下降。據統計,今年以來,板材公司燃料比同比下降14公斤/噸,結算焦比同比降低12公斤/噸。
負能煉鋼是降低企業能耗水平的一個重要指標,不僅節約能源、改善環境,還可為企業降低成本、增加效益。板材煉鋼廠高度重視負能煉鋼的技術攻關,通過降罩吹煉及合理調整煤氣起、停、收設定值來提高轉爐煤氣回收量,同時實現RH生產用氣自給自足,取消了板材發電廠的蒸氣,并采取有效措施降低煤氣、氧氮、電、水等能源消耗。今年,該廠全工序能耗由最初-0.58公斤標準煤/噸鋼降低到-4.9公斤標準煤/噸鋼,轉爐煤氣回收實現120立方米/噸鋼,均創歷史最好水平。
板材公司還在熱軋工序開展提高熱送熱裝率攻關,通過加強信息溝通,合理計劃組織生產,做到熱料優先裝爐,避免冷熱料混裝,減少爐后回爐坯數量等措施,使板材熱連軋廠1700生產線、2300生產線熱裝率分別達到26%、18%,同比進步明顯,大幅降低了煤氣消耗。
在大力開展技術創新的同時,板材公司積極推行管理創新,科學組織能源介質廠介質平衡與運行管理,使消耗明顯下降,能源二次利用率得到提高,實現能源系統經濟運行。據統計,今年以來,板材公司自發電量同比提高0.02億千瓦時,干熄焦發電量增幅明顯,同比增加0.47億千瓦時,躲峰生產減少電費支出3556萬元,無功補償投運受電業局獎勵855萬元,減少基本電費支出3155萬元,高爐煤氣放散率0.55%,同比降低0.36%,氧氣放散率1.6%,同比降低0.1%,噸鋼耗新水3.6噸,同比降低0.1噸,達到行業先進水平,能源成本同比降低1.2億元。
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