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京唐公司冷軋部連續七個月非計劃開爐蓋次數為零

發表時間:2016-12-12 9:39:25??????點擊:
京唐公司冷軋作業部充分發揮技術管理協同優勢,組織專業人員,深入分析總結歷次產線退火爐非計劃開爐蓋事故經驗規律,從操作、設備、工藝、原料等方面多管齊下、潛心攻關,通過參數優化、設備改進、制度完善等多途徑,在爐區穩定生產上取得突破,創出連續七個月非計劃開爐蓋次數為零的新紀錄。
冷軋連續生產線共有退火爐6座,由于最初認知不足、特殊品種多和工藝制度不完善等原因,歷史上發生非計劃開爐蓋事故53起。經過粗略測算,每次開爐蓋事故平均影響生產30多個小時,如果發生斷帶事故,還會對爐體設備、爐內環境產生次生傷害,造成的后果十分嚴重。為穩定退火爐工序工藝,促進產線連續生產,冷軋部抽調經驗豐富的工藝、設備、操作人員成立了爐子專業組,充分整合力量,集技術優勢于一體,針對爐區帶鋼穩定生產開展專業攻關。
攻關小組仔細梳理產線投產以來歷次事故案例,歸納事故原因分為設備原因、來料問題、爐內通板異常、質量問題四大類。根據事故特點分類,從技術、管理角度制定有針對性的防控措施,并落實到具體實踐操作中。攻關小組總結歷次由于單體設備異常導致的非計劃開爐蓋事故,梳理出換熱器漏水、張力計故障、二級模塊信號異常、擠干輥故障等設備問題。針對易“患病”設備進行重點監控,落實專人管理,嚴格落實“狀態+周期”的設備維護模式,每次檢修安排專人檢查,設備正常按周期更換,點巡檢過程中發現狀態異常立即組織更換,堅決遏制重大事故的發生。針對來料問題加強原料檢查,對帶有邊裂、月牙缺陷的卷先送重卷預處理再上線生產。加強入口區域帶鋼質量檢查,重點關注焊接質量,嚴格執行焊縫杯凸試驗制度,防止焊縫質量不合格帶鋼進入爐內。
爐內寬薄板跑偏瓢曲是造成非計劃開爐蓋事故的“大戶”。攻關組扭住“牛鼻子”,組織“降低連退寬幅汽車板跑偏率”六西格瑪項目和寬幅IF鋼工藝控制技術攻關。小組成員深入現場,收集生產數據,觀察軋制參數調整后板形變化和跑偏現象及規律。他們在大量數據統計的基礎上,篩選影響帶鋼跑偏率的關鍵因素進行FMEA分析,并根據FEMA分析結果,以及現場操作的可實現性制定“快贏”措施。加大現場設備狀態檢查及更換制度的執行情況監督,對張力輥、軋機工作輥功能精度和軋制線對中情況重點監護,提高設備功能精度控制和制度執行,打牢底層基礎。下發軋制板形和跑偏控制方案,研究制定了《寬規格汽車板板形控制方案》《寬帶鋼跑偏控制方案》《寬帶鋼酸軋板形放行標準》《寬規格汽車板板形控制獎勵措施》,通過實現操作的精細化,增強產線生產過程控制能力和產品質量保障能力。進行板形手動控制和目標曲線調整,提高一致性,顯著減小板形幅值,提高通板板形的均勻性,實現穩定通板。
加強工序服從,構建信息化板形數據傳導。酸軋軋制的每卷鋼板形圖和相關工藝數據都傳輸到下道工序,使得操作人員在進行計劃審核,發現特殊規格時能夠通過查看軋制板形圖,對整卷帶鋼板形走勢清楚了解,在退火時有針對性地進行張力、速度匹配調節,提高爐區工序穩定通板率。為保持爐內氣氛,避免由于爐子清潔度不好造成硌坑缺陷,他們定期安排清爐檢修,對爐輥表面進行高壓吹掃,同時改進工藝,在熱區段安裝加濕器,調節爐內氣氛,避免氧化結瘤造成硌坑缺陷。優化爐區退火溫度、速度、張力制度,針對每座爐子工藝特點制定針對性防跑偏、防瓢曲、啟停車相關制度,先后修訂完善制度20多項,并組織操作人員培訓,指導具體生產。
來源:首鋼日報
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