承鋼公司日產長材突破1.5萬噸大關
根據長材價格高于卷板價格的市場形勢,河北鋼鐵集團承鋼公司適時調整生產組織方式,以“調結構、轉方式、增效益”為中心,及時解放思想,轉變觀念,以效益最大化原則組織生產,實現“調結構、轉方式、增效益”戰役的首場勝利:9月4日,棒線廠日產突破15000噸,實現產材15005.599噸。其中,一棒4017.136噸,二棒4079.92噸,一高線2037.705噸,二高線2172.073噸,連軋2698.765噸,除連軋生產線外其它四條生產線實現零軋廢,標志著我公司長材生產實現了歷史性突破。
河北鋼鐵集團承鋼公司新任領導班子上任后,根據公司實際和市場現狀,提出走一條以“調結構、轉方式、增效益”為中心的承鋼轉型發展之路,帶領廣大職工解放思想,轉變觀念,以效益最大化原則組織生產,通過挖潛增效措施的執行和產品結構的調整,提高長材產品生產比例,棒線材生產線開足馬力,熱軋卷板生產線限制產能,提出日產長材1.5萬噸,月產長材實現45萬噸的生產目標。為了有效組織長材生產,并實現既定目標,煉鋼系統、自動化管控中心、維修管控中心、設備管理部等單位齊上陣,形成合力,共打一場“調結構、轉方式、增效益”的攻堅戰。
作為公司長材生產的主體單位棒線廠進入7月份以來,經過一輪又一輪的佐證和措施研究、現場征詢、實地論證,系統制定了日產1.5萬噸產能目標方案,并制定了詳細的攻關措施。
棒線廠結合各條生產線的設備能力、規格匹配,執行24小時跟蹤法進行生產組織。面對當前坯料緊張的情況,棒線廠重點對提高鋼坯熱裝率,研究棒材換輥、換槽周期與煉鋼澆次同步,減少棒材故障時間;在設備管理上,設備檢修、定修與鑄機檢修同步進行,按照設備“四化”管理加強對接設備、原料跨天車等鋼坯熱裝設備維護及功能消缺,確保最大限度實現直裝;密切關注生產協調,全天候掌握鑄機拉鋼情況,積極溝通煉鋼生產計劃,動態控制鋼坯流向,確保已判合格鋼坯不落地,熱裝率達到90%以上。針對“兩率”攻關,棒線廠優化換規格定修模型、降低換輥換槽時間和設備故障時間,利用避峰就谷能源管理方針安排定修,定修后實施三級驗收確認制,提高檢修質量,確保檢修后48小時無故障。同時,在棒材生產線優化軋線生產工藝,提高一次定尺率,降低切損。
為了最大限度地挖掘設備潛能和形成更優的生產模式,棒線廠面對各條生產線暴露出不同程度的問題,不分晝夜地分析、整改、優化,同時在生產計劃部、設備管理部、技術中心、安全生產監督管理部等部門的共同支持下,問題日趨減少,生產日趨順暢,設備日趨穩定。
在河北鋼鐵集團承鋼公司上下的共同努力下,既定目標逐漸逼近,9月3日實現長材1.45萬噸,9月4日日產15005噸,9月8日日產15015噸,收獲了公司適時調整生產結構的第一粒勝利果實。
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